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高压试验效率低?串联谐振试验装置让90%企业检测耗时缩短50%


发布时间:2025-03-20 16:32:11

"2023年电力行业安全检测报告显示,78%的工频耐压测试存在设备笨重、能耗过高问题,更有65%的试验现场因操作复杂导致安全隐患。如何破解高压试验的三大行业困局?"

串联谐振试验装置

行业三大痛点直击

痛点一:笨重设备拖累进度

传统工频试验变压器单机重量超500kg,35kV电缆试验需3台设备协同作业,搬运耗时占整体工时的40%。某输变电工程公司实测数据显示,10公里电缆检测需动用8名工人完成设备转场。

痛点二:安全隐患如影随形

国家能源局事故通报揭示,近三年由试验设备引发的触电事故中,83%源于手动调压失误。某检修班组记录显示,单次GIS设备耐压试验需进行12次电压调节,每次操作都伴随放电风险。

痛点三:能耗成本居高不下

对比测试显示:常规10kV/1km电缆试验耗电达35kW·h,而先进检测设备仅需8kW·h。某电力安装公司年度电费清单暴露,耐压试验能耗竟占设备总能耗的22%。

智能解决方案破局

▎轻量化革命

串联谐振装置采用模块化设计,单件<40kg的重量较传统设备减轻80%。武汉某工程队实测:完成同等检测任务,设备转运人员从6人减至2人,转场时间缩短67%。

▎安全双保险机制

配置自动谐振锁定+多重保护系统,当检测到0.1%电压波动即启动保护。湖北某检测中心数据:使用后误操作事故率归零,单次试验人工干预减少92%。

▎节能技术突破

通过Q值优化技术将能耗降低至传统设备的1/10,搭配智能温控系统。国网某分公司实测:年度检测电费支出降低41%,设备冷却用水量减少28吨/月。


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